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由于发热—— 我给大家分享一个典型的振动事故案例

发布日期:2021-08-06 08:31 浏览量:0
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结合客户采取的措施,轴可以在拆卸和维护时手动拔出。检测电机转子铁芯轴孔尺寸和轴的铁芯位置,两者之间的配合为明显的间隙配合,最小配合间隙为一侧0.08mm。维修单位向制造商反馈,他们对问题的发生过程进行了全面检查。感谢我的密友老W女士对问题的过程略有了解,以及我对问题的分析,我把这个案例分享给大家。

1故障表象描述

轴周向有周向划痕,但对原加工面影响不大。根据制造商提供的数据,轴的加工尺寸没有太大问题,轴孔直径明显超差.

转子轴孔尺寸过大时,可发现一端轴孔损坏严重,铁芯端部有明显锅底迹象;

轴孔轴向有明显的真实划痕,应该是轴退出过程造成的;

转子表面完全发黑,为明显受热状态;这个转子槽锯齿严重。

2基于故障的分析和判断

从验证中发现,转子轴曾经被加热和抽出,导致轴孔直径损坏和扩大。标准轴重新插入后,电机运行过程中发生转子离心,与轴发生周期性和非周期性的撞击,最终结果是电机振动。这个问题可能发生在电机的测试阶段,也可能发生在电机的使用阶段,但对电机本身是致命的打击。

3来自制造厂家的分析结果

当电机转子在动平衡过程中不能满足平衡控制要求时,检查转子是否有马蹄形问题,通过油密和冷压抽出轴,然后插入校正工装(类似假轴)对铸铝转子铁芯进行整形。整形后,轴与芯紧密结合,无法拔出,轴被冷压强行拔出,最终导致芯孔严重损坏变形,轴孔直径也严重超差;转子发黑的原因是轴和转子在初始成型时受热。

不同的电机制造商可能会遇到类似的问题,但维修过程有时比正常的生产过程更难控制,因为每个案例都会有自己的个性化特点,但如何解决这个问题是技术和管理的有效结合。

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